行業(yè)動態(tài)
當(dāng)前位置:三菱PLC > 新聞資訊 > 行業(yè)動態(tài)CC-Link在TFT制造業(yè)中的應(yīng)用
隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展以及自動化程度的不斷提高,對于一些中大型的控制系統(tǒng)提供了很大的方便,不僅能使控制變的容易、而且使得操作變的更加簡單。在TFT制造業(yè)中,一些工作必須由特定的設(shè)備去完成,如液晶洗凈工程,以前我們在液晶洗凈工程系統(tǒng)中采用的是單一的PLC和一些開關(guān)的控制,使得系統(tǒng)的線路比較復(fù)雜,而且不是很穩(wěn)定,容易出現(xiàn)故障,在解決故障時也不是很方便(由于線路的復(fù)雜和報警監(jiān)視系統(tǒng)的缺陷),而且操作也不方便,再功能方面也不夠完善,很多事情還得由人工去完成,如洗劑的糖度、PH值、純水比抵抗值,廢液的排放等。這樣不僅工作效率底,而且有時很容易出錯。后來我們想到采用CC-Link和人機(jī)界面進(jìn)行改造,使得系統(tǒng) 控制和線路都變的很簡潔,操作也變的非常的簡單,整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性也很好,而且增加了系統(tǒng)故障監(jiān)視系統(tǒng),出現(xiàn)故障能夠及時的反映出來,系統(tǒng)比較容易保養(yǎng)、維護(hù)、維修。另外,采用CC-Link和人機(jī)界面使得系統(tǒng)的擴(kuò)展性加強(qiáng),而且容易進(jìn)行分散控制。在液晶的洗凈工程中比 較適用。該系統(tǒng)主要有四個部分組成,及裝載部分、主體部分、卸載部分、廢液回收部分。
一. 裝載部分主要是將產(chǎn)品裝載并且將它傳送到設(shè)備的主體部分,然后由主體部分用超音波和洗劑對產(chǎn)品進(jìn)行清洗、烘干。主體的清洗部分也分三個部分,首先是用洗劑清洗,然后用純水沖洗,再用純水泡洗。液回收部分主要是回收廢的洗凈液。該系統(tǒng)比較分散。如用單一的PLC會使得線路很繁雜,控制面板也是非常的雜,控制開關(guān)需要很多。現(xiàn)在 的控制面板。該系統(tǒng)的動作部分主要有傳送部分、搖晃部分、液循環(huán)部分、精確加熱控制部分、熱循環(huán)控制系統(tǒng)、廢液回收系統(tǒng)。系統(tǒng)共采用了27個電機(jī),基本都采用了FR-500變頻器控制。系統(tǒng)總共用了600多點(diǎn)輸入、輸出點(diǎn)(包括備用點(diǎn))。
二. 整個系統(tǒng)采用了三菱A系列的PLC和GOT人機(jī)界面以及16個遠(yuǎn)程I/O模快組成。系統(tǒng)圖如圖2所示。
以上是整個系統(tǒng)的控制圖。我們采用了A1SJ61BT11為通訊單元和CC-Link專用電纜FANC-SBH構(gòu)成一個通訊網(wǎng)絡(luò)。在電纜的兩端要接終端抵抗。我們采用SW1D5-CCMAP可以直接將通訊程序產(chǎn)生出來。程序比較簡單,也可以自己寫。采用CC-Link連接,主局一臺CPU對應(yīng)連接遠(yuǎn)程I./O單元,遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)單元,本地局單元最多只能連接64臺, 如在一個系統(tǒng)中全部連接遠(yuǎn)程I/O單元可以連接64臺及遠(yuǎn)程輸入,輸出2048點(diǎn),全部是遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)單元只能連接42臺,若全是本地局或待機(jī)主局至多連接26臺。在CC-Link系統(tǒng)中可以連接的設(shè)備除上面所提到的以外還有定位單元,RS232InterFace 單元,GPP機(jī)能用周邊設(shè)備增加單元,F(xiàn)X系列的PLC,T分支單元,AC servo,以及電磁閥,感應(yīng)器,指示計,溫調(diào)計等等。
三: 技術(shù)性能和特點(diǎn)
1. 為了使改造后的系統(tǒng)能適應(yīng)各種的動作要求和技術(shù)要求,設(shè)計時考慮到了這一點(diǎn),如對于不同的產(chǎn)品的超音波的頻率不一樣,搖晃的頻度和幅度不一樣,清洗的時間不一樣等等。這些都可以改變變頻器參數(shù)或系統(tǒng)的參數(shù)來改變系統(tǒng)運(yùn)作情況。
2. 系統(tǒng)采用CC-Link,使得整個系統(tǒng)的配線非常簡單,維護(hù)和維修起來也非常的容易進(jìn)行。
3. 系統(tǒng)采用了人機(jī)界面,使的控制面板顯得非常的簡潔,而且專門為系統(tǒng)增加了報警監(jiān)視系統(tǒng),在系統(tǒng)出現(xiàn)錯誤或故障時,能夠及時清楚的反映出來,這樣,在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,就能夠快速的恢復(fù)系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4. 該裝置的內(nèi)部全部采用腐蝕液體溶劑和純水,一般人體都不能直接接觸,在裝置的內(nèi)部全部采用空氣閥控制,為了防止液漏,在裝置的內(nèi)部裝有漏液監(jiān)視系統(tǒng),這樣,能夠有效的防止漏液。
5. 純水供應(yīng)系統(tǒng)不是采用循環(huán)的工作方式,而是采用的單向供應(yīng),所以裝置內(nèi)的純水一直保證是干
凈的,這樣就能夠保證清洗產(chǎn)品清洗的質(zhì)量。
6. 系統(tǒng)的加熱系統(tǒng)不是采用的直接加熱,而是采用的熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),這樣可以有效的防止局部太熱造成制品的不良。
7. 此外,系統(tǒng)還裝有液體整體監(jiān)視系統(tǒng),裝置整體的動作監(jiān)視系統(tǒng),等。
四:適用的范圍
本系統(tǒng)能夠適應(yīng)TFT制造業(yè)中中小尺寸中任何產(chǎn)品的洗凈,對于不同的產(chǎn)品只要用不同的裝載治具,整個裝置的工作方式是連續(xù)的自動的工作方式。所以效率比較高,產(chǎn)量比較大。而且本裝置能夠同時清洗兩種使用不同洗凈劑的產(chǎn)品。選擇哪種產(chǎn)品系統(tǒng)可以自動切換。不需要停機(jī)更換洗劑。圖3為該裝置的整體實物照片。另外,液回收系統(tǒng)在廠房的外面。
五: 體會
在洗凈裝置的設(shè)計中,基本上都采用了三菱的工控產(chǎn)品,主要是以前一直使用三菱的產(chǎn)品,對三菱的產(chǎn)品比較性賴,而三菱產(chǎn)品本身可靠性也比較好,功能也比較強(qiáng)。這次通過對CC-Link和人機(jī)界面的使用,得出以下幾點(diǎn)。
1. CC-Link系統(tǒng)簡單、適用、性能可靠、投資少。
2. 采用人機(jī)界面,使控制面板非常的簡潔,而且系統(tǒng)的功能大大的增加。
3. 系統(tǒng)布線簡潔,方便維護(hù)、維修。
4. CC-Link的擴(kuò)展性強(qiáng)、分散性好。
5. 網(wǎng)絡(luò)傳送速度快,采用CC-Link組建的BUS網(wǎng)絡(luò)最快的速度能達(dá)到10Mbps。
6.可以進(jìn)行大容量的數(shù)據(jù)通訊,傳送的距離比較長。
7.CC-Link系統(tǒng)具有豐富的RAS機(jī)能,如自動復(fù)列機(jī)能、待機(jī)主局機(jī)能、子局切離機(jī)能、良好的鏈接狀態(tài)確認(rèn)機(jī)能、診斷機(jī)能等。這樣就使得系統(tǒng)運(yùn)行更可靠。
8.主局PC和本地PC之間可以實現(xiàn)N:N的循環(huán)鏈接傳送。很容易構(gòu)建分散的PC系統(tǒng)。
9.CC-Link系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)比較開放,一般國內(nèi)外的周邊設(shè)備都能夠使用。本系統(tǒng)中就有其他的工控產(chǎn)品,運(yùn)行還比較可靠。
結(jié)束語:本系統(tǒng)采用了CC-Link和人機(jī)界面,總的來說,功能是大大的增強(qiáng),而系統(tǒng)變的非常的簡潔。在以后的使用中,對于一些中大型系統(tǒng),也會盡量采用這種系統(tǒng) 。
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